隨著廢氣處理設(shè)備RTO的廣泛應(yīng)用,RTO裝置的事故問題也時(shí)有發(fā)生,這就讓我們注意到,在使用RTO的過程中,需要更加注意RTO設(shè)備的安全運(yùn)行,定時(shí)檢查以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并且趁早解決問題,不要等到發(fā)生事故了再去解決。
一、某企業(yè)
某企業(yè)RTO裝置在運(yùn)行過程中因廢氣濃度突然升高引發(fā)了爆炸,事故沒有造成人員傷亡,RTO爐體本身未損壞,但引風(fēng)機(jī)及進(jìn)爐管道全部爆裂損壞。該裝置廢氣來源包括儲罐高濃度的罐頂廢氣與污水池的廢氣,并設(shè)有在線廢氣濃度檢測儀,管道直徑600mm,在線廢氣濃度檢測儀距離廢氣切斷閥距離為38m,閥門關(guān)閉與在線廢氣濃度檢測儀分析時(shí)間總和約3s;引風(fēng)機(jī)材質(zhì)為玻璃鋼。在廢氣進(jìn)RTO爐前設(shè)有1個(gè)DN150mm 爆破片,廢氣進(jìn)RTO爐前設(shè)置了阻火器,但阻火器阻火性能未經(jīng)驗(yàn)證合格。
1、從爆炸后現(xiàn)場的情況分析推出事故發(fā)生的直接原因是廢氣濃度突然升高、間接原因是:
①廢氣切斷閥閥板明顯受到靠近爐側(cè)的沖擊壓力而彎曲,說明高濃度廢氣通過在線廢氣濃度檢測儀后,雖引發(fā)停車聯(lián)鎖,但廢氣切斷閥未全部關(guān)閉。
②阻火器性能不符合要求,未能有效隔離能量,造成閃爆事件的發(fā)生。
③由于風(fēng)機(jī)材質(zhì)為玻璃鋼材質(zhì),高濃度廢氣與高速旋轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)葉輪摩擦產(chǎn)生靜電,引起風(fēng)機(jī)及入口管道粉碎性損壞。
2、整改措施:
①從源頭上將儲罐高濃度的罐頂廢氣與污水池的廢氣分開,高濃度罐頂廢氣另行處理。
②將在線廢氣濃度檢測儀距離廢氣切斷閥距離延長為60m,確保出現(xiàn)高濃度廢氣后廢氣切斷閥有足夠的關(guān)閉時(shí)間。
③風(fēng)機(jī)材質(zhì)改為不銹鋼、爆破片增為2個(gè)。
④阻火器改為經(jīng)過認(rèn)證的產(chǎn)品。2019年9月份改造后開工,在后續(xù)引發(fā)聯(lián)鎖停車的情況下未發(fā)生次生事故。
二、某制藥廠
某制藥廠RTO裝置因廢氣中甲醇濃度突然升高導(dǎo)致爆炸,爆炸聲前后2次,間隔時(shí)間較短,一處位于RTO爐及相鄰風(fēng)機(jī),另一處位于系統(tǒng)前端廢氣收集管道。事故導(dǎo)致RTO右側(cè)蓄熱室鋼結(jié)構(gòu)、保溫棉、蓄熱陶瓷和RTO近端的引風(fēng)機(jī)、風(fēng)管嚴(yán)重?fù)p壞。
1、爆炸原因分析:
①該裝置未安裝實(shí)時(shí)廢氣濃度檢測儀,不能及時(shí)檢測并切斷高濃度廢氣,造成高濃度廢氣在爐內(nèi)蓄熱材料中升溫過程發(fā)生爆炸。
②該裝置未安裝阻火器,不能阻斷爆燃的廢氣回火至廢氣收集部分。
③廢氣輸送管道及風(fēng)機(jī)均未采用可導(dǎo)電材質(zhì),廢氣與高速旋轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)葉輪摩擦產(chǎn)生靜電且靜電無法導(dǎo)出,引發(fā)了系統(tǒng)前端廢氣的爆炸。
2、整改措施:
①增加在線廢氣濃度檢測儀,并與廢氣切斷閥、放空閥聯(lián)鎖。
②在RTO前端和廢氣收集端設(shè)置阻火器,廢氣管道每隔一定距離必須設(shè)置爆破片,爆破片壓力低于廢氣管道承受的壓力,以便爆炸發(fā)生后及時(shí)泄壓,減少損失。
③風(fēng)機(jī)、風(fēng)管等輸氣設(shè)備在防腐蝕的情況下考慮靜電接地。
三、某化工企業(yè)
某化工企業(yè)RTO裝置發(fā)生兩次爆炸,事故沒有造成人員傷亡,但廢氣引風(fēng)機(jī)損壞,現(xiàn)場儀表燒毀,RTO裝置損毀嚴(yán)重。該企業(yè)RTO裝置主要處理儲罐廢氣,廢氣經(jīng)壓縮冷凝后再用空氣稀釋后燃燒處理。
1、爆炸原因分析:
①直接原因是氣體冷凝溫度較高,冷凝后氣相中的有機(jī)化合物含量增高,廢氣收集管道上稀釋的配風(fēng)空氣不足,導(dǎo)致進(jìn)入RTO廢氣的濃度達(dá)到爆炸極限。
②間接原因是廢氣收集管道上未設(shè)置在線廢氣濃度檢測儀及防爆泄壓設(shè)施。
2、整改措施:
①在廢氣收集管道上安裝在線廢氣濃度檢測儀,濃度控制在1000-5000 mg /m3 。
②在廢氣收集管道等節(jié)點(diǎn)上安裝泄爆膜片。